国产高压变频器在锅炉引风机上的应用引言 某热电厂锅炉为280t/h燃煤锅炉,型号为HG-280/9.8-YM-11。其引风机为成都电力机械厂生产的Y4-60-11No22.5D型离心风机,配套电机型号为Y450-6(6kV 630kW)。该引风机的风量调节是采用传统的风门挡板来控制调节的,因此存在相应的挡板节流损失。虽然锅炉基本处于满负荷运行状态,但由于引风机设计余量较大,加上要兼顾风门的调节性能,因此选用了较大的风机及电机,运行十分不经济。 2003年6月,该热电厂对锅炉引风机进行了变频调速改造,选用了国产的6kV变频器,通过改变风机转速来实现风量调节的功能,从而避免了不必要的节流损耗。改造后节能效果十分显著,节电率超过40%,达到预期的节能改造目的。
2 调速节能的原理 传统的风机调节控制是靠风门的挡板开度来实现的,这就不可避免地带来了挡板节流损失。根据风机厂家提供的资料,Y4-60-11No22.5D型离心风机的性能参数如表1所示。由此可作出风机性能曲线如图1中的AB所示。Y4-60-11No22.5D型离心风机的性能参数如表1所示。
表1 Y4-60-11No22.5D型离心风机的性能参数

改造之前,对引风机进行了的效率测试,其数据如表2所示。值得注意的是,表1给出的风机全压是风机进出口的全压,而表2中实测的全压是包括了风门在内的风道进出口全压,两者是不同的。因此在确定风机工作点时,选择风机流量做为依据。以锅炉#1引风机为例,按其引风量可确定工作点为图1中的C点。
表2 改造前引风机运行数据


图1 引风机性能曲线
从图1的性能曲线可算出,C点对应的风机全压约有5600Pa,但风道上实测的全压只有1779Pa,风压损失了约3821Pa。这部分损失大多是由风门挡板的节流造成的。由于风机风门开度只有45%,风压损失很大,造成风机设备效率只有33.7%。由此可见,如果采用传统的风机挡板调节控制方法,会带来较大的节流损失,特别是在风机的挡板开度比较小的情况下,造成大量的能源浪费。 调速节能技术就是改变原来以固定风机转速、挡板调节的作法,而是将风机风门固定为全开、通过调节风机转速来调节风机流量。根据风机相似理论,当风机转速改变后,风机性能参数可按下列公式计算: Q’/Q=n’/n P’/P=(n’/n)2 (ρ’/ρ) 其中: Q:风机流量 P:风机全压 n:转速 ρ:介质密度 例如,当风机转速由980r/min降为700r/min时,风机性能曲线就由原来的AB下移至A’B’(图1)。同样是54.68m3/s的引风量,风机全压仅约为2100Pa。由于这时风机风门全开,节流损耗很少,其风机全压完全可以满足原运行工况的需要。 由于这时的风机全压大大降低,所需的风机轴功率也相应降低。图1中的阴影部分就是原先浪费在风机风门节流上的功率。通过风机调速,这部分功率就可以节省了下来。风机设备效率得到相应提高。
3 高压变频调速技术原理 变频调速技术是风机调速方法之一,同其他风机调速方式相比,它具有高效率、高精度等优点。 变频调速技术的核心部件是变频器。通常三相交流电的频率是固定的,而变频器可以输出不同频率的三相交流电。由于电源频率发生变化,所驱动的异步电动机转速也会相应变化。 热电厂改造中选用了两台国产的6kV变频器,型号为HARSVERT-A06/050(容量500kVA)。该变频器采用单元串联多电平技术,直接输出6kV正弦波电压,属于高—高电压源型变频器。 该变频器的核心部分是功率单元模块,其原理图如图2所示。

图2 单元模块原理图
变频器的主电路图如图3所示,6kV电源经移相变压器后,输出21组不同相位的低压三相电源,每组三相电源各驱动一块功率单元模块。在每块功率单元模块中,三相电源经整流、逆变,得到单相电源。21块功率单元模块分成三组,每组7块进行串联输出,从而得到三相电源。各个功率单元模块采用移相PWM(脉宽调制波)技术,每相的功率单元模块输出相互叠加,形成非常完美的正弦波。

图3 变频器主电路图
3.1 单元串联多电平技术具有的优点 (1)由于变频器的输出是由多级功率单元模块输出的移相PWM叠加而成,输出波形十分接近正弦波,谐波很少,变频后电机的附加损耗小,因此该类型变频器可应用在普通的三相异步电动机上。 (2)功率单元模块的输入电源是经过不同角度的移相,这一方面削弱了变频器输入电源的谐波,另一方面也提高了变频器的功率因数和效率。变频器在额定功率下的功率因数可达0.95,效率达96%以上。 (3)变频器输出采用多级功率单元模块串联叠加输出,各单元模块分担电压较低,可采用低压功率元器件,可靠性高。 (4)各功率单元模块带有旁路功能(见图2中的电子开关K),任何一级单元模块故障,模块上的K闭合,单元模块故障自动旁路切除,分散了故障停机的风险。 3.2 单元串联多电平技术的缺点 (1)需要输入变压器,从严格意义上说不是真正高—高电压源型变频器。输入变压器造成变频器的体积较大,同时也带来新的故障点。 (2)需要的功率元器件数目较多,控制回路较复杂,成本较高。
4 效益估算 从能量损耗的过程来看,主要有变频器损耗、电动机损耗、风机损耗、管路损耗等。变频器在额定工况下效率为96%,在一般工况下效率略低些,现取效率为92%;高压电动机的效率为95%;风机效率取A、B两种工况效率的平均值75%;管路损耗较为复杂,现取效率为90%。整体效率约为:92%×95%×75%×90%=59%。以锅炉#1引风机为例,风机有效功率为97.28kW,估计改造后电动机功率为97.28/59%=165kW,估计可节电:(288.8-165)/288.8=43%。
5 变频改造情况及出现的问题 2003年6月,该热电厂对锅炉引风机实施了变频调速改造,并于6月底正式投入运行。变频器一直保持稳定运行,各项经济指标均满足设计要求。 运行期间曾出现过一次单元模块超温报警,故障单元模块自动旁路成功,变频器继续保持运行。事后经过分析,认定为测温元件受干扰误报警所致。利用锅炉小修的机会,厂家对变频器控制程序进行升级,增加抗干扰功能,消除了误报警误障。 因为变频器启动转矩较低(2倍额定转矩),所以在启动时要特别注意避免出现单元模块过流故障。锅炉在单引风机运行的特殊工况下,停运的引风机会因风门不严密而处于倒转状态。这时如果直接启动变频器,就会出现因过流而不法启动风机的现象。解决的方法是,在启动前先将风机进行制动,待风机停转后再启动变频器。
6 效益分析 引风机变频改造之后,对引风机的效率再次进行测试,数据如表3所示。
表3 改造后引风机运行数据

对比改造前后的数据可知,风机设备效率明显提高。#1引风机电功率由288.8kW降低至162.0kW,#2引风机由273.4kW降低至167.1kW,共节省电功率233.1kW,节电率达41.5%。与改造前效益估算基本相符。从运行实绩来看,2003年第三季度锅炉引风电耗比去年同期减少了57万kW·h,节能效果十分显著。
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