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国产高压大功率变频器在油田注水系统中的应用引言在油田开发过程中,通过注水保持地层压力,是实现原油高产、稳产的重要手段。特别是油田进入中后期开发阶段以后,为保持地层压力,需不断加大注水量,以实现稳产。据统计,1997年全油田注水用电量为61.70亿kW·h,长输管道用电量为12.51亿kW·h,全国各油田的综合含水已达80.4%,注水耗电逐年上升。由于受油田井下地质情况变化以及洗井、供水不足等因素的影响,注水系统的配注量在不同开发时期是不同的,导致日注水量的波动较大。为适应注水量的变化,在没有调速措施的情况下,只能通过调整开泵台数和人工调整阀门的方法来控制流量,进而调整注水量,必然造成泵压与管压之间产生较大的压差,增加了注水系统的能耗。 考虑到注水泵的并联运行方式及水泵运行高效率区范围,一般注水泵的调速范围以85%额定转速为下限即可满足要求。转速低于85%以后,出口压力太低,并联运行的泵间会形成倒灌,同时该注水泵也偏离了高效运行区,一般不建议运行在此范围内。因此,注水泵转速的调节范围不需要太大,以85%~100%额定转速范围即可。 从目前技术来看,要连续调节注水泵的流量、压力等运行参数,而且使注水泵保持在高效区运行,实现系统的优化运行,单靠管网的优化和控制阀门的节流方法是不行的,必须使注水泵实现调速运行才能实现。 交流变频调速技术在国民经济和日常生活中发挥着日益重要的作用,已被广泛应用于工业生产以及人们日常生活中,这主要得益于其优良的节能特性和调速特性。油田作为一个特殊行业,有其独特的背景,以风机、泵类负载为主,因而决定了变频器在油田中的应用应以节能为第一目标。 我公司作为国内最早从事高压大功率变频器研发和制造的企业,为了打破国外变频器在油田系统中的垄断地位,为油田的节能事业作出我们应有的贡献,2000年6月我们开始现场的实际考察调研,发现目前在油田系统应用中的注水泵大多在2000kW以上,国外变频器在油田的应用还处于初级阶段,运行情况有好有坏,问题集中的交点都在变频器的通风散热上。2001年3月我公司开始立项研发,2002年我们的样机制造完成,2004年6月14我公司生产的国内第一台2900kVA采用风水冷的高压大功率变频器在大庆油田采用三厂北十六注水站一次性成功投运。设备投运至今,已整整1年多时间,运行良好,节能效果明显,得到了用户的一致肯定。 2 DHVECTOL-DI02900/6B变频器技术特点
图1 6kV变频器的主电路拓扑图
图2 单元串联变频器的电气连接
图3 功率单元电路 图2中的每个功率单元都是由低压绝缘栅双极型晶体管(IGBT)构成的三相输入,单相输出的低压PWM电压型逆变器。功率单元电路见图3。每个功率单元输出电压为1、0、-1三种状态电平,每相8个单元叠加,就可产生17种不同的电平等级,分别为±8、±7、±6、±5、±4、±3、±2、±1和0。图4为一相合成的正波输出电压波形。此种多级串联电压型变频器,采用功率单元串联,而不是用传统的器件串联来实现高压输出,所以不存在器件均压的问题。每个功率单元承受全部的输出电流,但仅承受1/8的输出相电压和1/24的输出功率。8对依次相移7.5°的三角载波对基波电压进行调制,如:对A相基波调制所得的8个信号,分别控制A1~A8八个功率单元,经叠加可得图4所示的线电压波形,线电压波型具有33阶梯电平,它相当于48脉波变频,理论上47次以下的谐波都可以抵消,总的电压和电流失真率可分别低于1.2%和0.8%,堪称无谐波污染变频器。变频器同一相的功率单元输出相同的基波电压,串联各单元之间的载波错开一定的相位,每个功率单元的IGBT开关频率若为600Hz,则当8个功率单元串联时,等效的输出相电压开关频率为9.6kHz。功率单元采用低的开关频率可以降低开关损耗,而高的等效输出开关频率和多电平可以大大改善输出波形。波形的改善除减小输出谐波外,还可以降低噪声、dv/dt值和电机的转矩脉动。所以这种变频器对电机无特殊要求,可用于普遍笼型电机,且不必降额使用,对输出电缆长度也无特殊限制。
图4 八级功率单元串联输出线电压波形
图5 DHVECTOL-DI02900/6B变频器的主画面组图
图6 DHVECTOL-DI02900/6B变频器的外观图 3 实际应用
变频器投运后注水站注水量统计表如表2所示。
从表3可以看出,在注聚区块注水量减少25%的情况下,聚北十七注水量略有增加,而聚北十六注减少量较大,达到52%,如表3所示。
由此可以看出,这是因为在聚北十七注与聚北十六注之间的管路之间,虽然有18-1注入站的分支管路,但聚北十七注出水扬程不变,同时由于聚北十六注水泵加变频控制,泵扬程降为额定扬程的84%,则聚北十七注的水将通过连通管为18-1、2供水,然后进入聚北十六注汇管,并与聚北十六注一起为18-3、4、5注聚站供水,聚北十六注主要为18-4、5注聚站供水,表3验证了这样的分析判断。这样导致聚北十七注注水量相对增加,聚北十六注注水量大幅度减少。 注水站单耗统计表如表4所示。 表4 注水站单耗统计表
表5 能耗状况月统计表
与上述同样原因,聚北十六泵出水至汇管并与聚北十七来水构成汇合管路,并将水注入注聚站,由于聚北十七来水扬程高于聚北十六,所以在注入18-2、3、4、5注聚站水时,由于受下游注聚站实际生产情况影响,聚北十六泵输出流量的变化速度大于聚北十七来水。而且聚北十六输出压力设为定值控制,则根据流体力学比例率,此时北十六电机轴功率与流量的变化比例为(n/n0)1/3=Q/Q0,即在流量减少时功率的变化幅度更大,因此导致单耗上升。而同时聚北十七由于聚北十六的按管网定压控制阻力减小,注水单耗下降。 如果对聚北十七来水和18-2、3、4、5注聚站的分支管路生产状况,进行定量计算,理论上可以给出一个合适聚北十六泵出口压力设定值,即聚北十七来水和汇管以下分支管路的压力对聚北十六泵输出流量影响最小,这样就会使聚北十六单耗下降。这种方式运行需要对整个区块的生产参数实时采集,仿真优化软件的计算,动态调整变频器输出设定值才能实现。 另外,由于不同的区块,管网的特性差异较大。如果管网在生产运行中稳定或管道匹配较好,同时变频器控制参数设定准确,同样会收到变频控制的注水泵单耗下降的效果,如表5所示。 利用试验前后数据相减的办法对能耗计算,最大程度上消除仪表和人为误差。从能耗统计表可以看出,虽然聚北十六注水站单耗上升,耗电量增加,但由于高压变频器对注水管网的调节作用,整个实验区块在高压变频器运行的一个月内,节约电能34.6×104kWh,折合资金15.4万元,由于本次数据录取期注水量较少,注水量增加时,节能效益将会更大,因此保守推算年节约电费约为190万元。 目前聚北十六注水站应用高压变频器,没有增加人员和岗位,由注水站统一管理,由于使用站内注清水作为变频器冷却清水,所以冷却水部分不作消耗费用统计。另外由于变频器有6个冗余旁路单元,所以在使用期内可不需增加设备更换费用。即应用高压变频器每年在试验区块上可节约资金189万元,加上每天减少2000~3000m3的清水浪费,按2元/m3,时间按300天计算:2500×2×300=1500000元,总计339万元,短期可收回成本。 4 结束语 (1)国产高压变频器在技术上已经成熟的,可以在油田注水系统中应用; (2)在注水系统中应用高压变频器,节能效果显著,短时期内可收回投资; (3)风水冷却系统冷却效果良好,可以广泛应用于大容量的高压变频器中。 系统 高压 功率 国产 变频器 十六 运行 单元 输出 系统 高压 功率 国产 变频器 十六 运行 单元 输出 |