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人机界面和PLC在机床改造的应用数控系统按其控制方式划分有点位控制系统、直线控制系统、连续控制系统。在机械加工时,数控系统的点位控制一般用在孔加工机床上(例如钻孔、铰孔、 镗孔的机床),其特点是,机床移动部件能实现由一个位置到另一个位置的精确移动,即准确控制移动部件的终点位置,但并不考虑其运动轨迹。实现数控系统点位 控制的通常方法可以有: 1、采用全功能的数控装置。这种装置功能十分完善,但其价格却很昂贵,而且许多功能对点位控制来说是多余的; 由于可编程控制器(PLC)是专为在工业环境下应用而设计的一种工业控制计算机,具有抗干扰能力强、可靠性极高、体积小等显著优点,是实现机电一体化的理想控制装置。 PLC(Program mable Logical Controller)通常称为可编程逻辑控制器,是一种以微处理器为基础,综合了现代计算机技术、自动控制技术和通信技术发展起来的一种通用的工业自动 控制装置,由于它拥有体积小,功能强、程序设计简单、维护方便等优点,特别是它适应恶劣工业环境的能力和它的高可靠性,使它的应用越来越广泛,已经被称为 现代工业的三大支柱(即PLC、机器人和CAD/CAM)之一。 人机界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等来处理或监控管理及应付随时可能变化的多功能显示屏 幕。随着机械设备的飞速发展,以往的操作界面由熟练的操作人员才能操作,而且操作困难,无法提高工作效率。但是使用人机界面能够明确指示并告知操作员机器 设备目前的状况,使操作变得简单生动,并且可以减少操作上的失误,即使是新手也可以很轻松的操作整个机器设备。使用人机界面还可以使机器的配线标准化、简 单化,同时也能减少PLC控制器所需的I/O点数,降低生产的成本。同时由于面板控制的小型化及高性能,相对的提高了整套设备的附加价值。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变 化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控 制领域用步进电机来控制变的非常的简单。 1、控制系统的结构: 系统的结构框图如下图1所示,整套电器系统由三部分组成:(1)操作部分(人机界面):用于操作、设置机床运行状况、故障报警;(2)控制部分PLC):主要控制机床的定位;(3)执行部分(步机电机及步机电机驱动器)。
2、硬件的选择: 1)、人机界面的选择的原则:现在市场上的人机界面基本上都能实现以下功能: 2)、PLC 选择的原则:在PLC选型是时主要是根据所需功能和容量进行选择,并考虑维护的方便性,备件的通用性,是否易于扩展,有无特殊功能要求等。 不同厂家的电机在设计、使用材料及加工工艺方面差别很大,选用步进电机应注重可靠性而轻性能、重品质而轻价格。最好采用同一生产厂家的控制器、驱动器和电机。这样便于最终的维护。 在本机床上,作者选择了斯达特的电机和驱动器。电机型号为:110BYG350A;驱动器为其电机配套的型号MS-3H110M。 3、控制系统的软件设计 1)、人机界面组态画面设计 机床(例如钻孔、铰孔、镗孔的机床)的操作上每种类型都有一点不同的操作方法,所以在人机界面的设计上都有不同,但一般应有下面几个界面: (1)、主界面:机床的主要操作或其它界面的调动。如下图2所示:
图2 (2)、参数设置界面: 用户显然希望当现场条件发生变化时,系统的某些控制参数能作相应的修改,例如工件前进的距离,速度的调整等。为满足生产的连续性,要求对控制系统可变参数的修改应在线进行。 为节省篇幅,这里只介绍了主画面,其它内容的程序设计思路见参考文献。 2)、PLC程序设计: 在此项工程上,作者将PLC程序分了几个部分来编写,图3是PLC程序的系统结构图,可供读者参考。
图3 工程的软件系统是采用了PLC的程序和人机界面的画面设计相互配合来完成系统的功能。在整个系统软件的设计过程中,最明显的特点PLC程序是用了标志位,将各部分程序分开,达到更好的效果。 4、脱机调试 为了缩短现场调试时间,在安装之前先进行脱机调试。首先用下载线分别下载程序到PLC和人机界面,再用通信线RS-422把PLC和人机界面相连,上电 检查PLC和人机界面能否正常通信。在调试中,遇到了通信出错的情况,通过改变PLC和人机界面的通信参数,最后使它们能够正常通信。并能正确显示功能代 码的值。最后,把按系统要求编制的程序下到PLC和人机界面里,PLC的输入接上开关量进行调试,调试通过。 5、现场调试 在脱机调试通过之后,进行带负荷,也就是带电机后的试运行调试。看步进电机是否运转正常,运行时有没有出现失步和误差 ,定位精度与提高定位速度时机床的精度如何等。 结束语 系统试验表明,本文提出的应用人机界面和PLC控制步进电机实现数控系统点位控制功能的方法能满足控制要求,所研制的控制系统具有程序设计思路清晰、硬 件电路简单实用、可靠性高、抗干扰能力强,具有良好的性能价格比等显著优点,其软硬件的设计思路可应用于工矿企业的相关机床改造,并在实际运行中是切实可 行的。经过长期运行表明,控制精度高,运行可靠,提高了生产的自动化水平,减小了操作人员的劳动强度。 应用 改造   plc 电机 控制 操作 显示 设计 调试 应用 改造   plc 电机 控制 操作 显示 设计 调试 |