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磁轭铸件粘砂、缩孔缺陷的防止与改进在实际生产中,磁轭铸钢件的厚壁部位、转角部位,以及砂芯孔或狭长部分,由于钢液的高温浸蚀作用,易产生粘砂缺陷,使铸件清砂困难,增加原材料消耗,表面质量差,生产成本低。 针对厚壁铸件的结构特点,改进工艺措施,消除了铸件粘砂缺陷,提高了铸件的工艺出品率。 江西省新余冶金设备制造有限责任公司铸造厂生产的一种磁轭铸件为发电机上的重要零部件,属“圆柱形” 结构。铸件毛重约1450kg ,材质为ZG270 —500 。技术要求表面光洁,无粘砂、夹渣、缩孔、缩松和气孔等铸造缺陷。 1. 铸件改进前工艺 图1 所示为铸件改进前的工艺,内浇口分两道阶梯引入钢液,将铸件木模加高550 ~600 mm,直接带出冒口,冒口外径与铸型相同,冒口钢液重约850 ~900kg 。铸型的底部均匀设置δ≥80mm 厚的外冷铁,内圈设置一圈内冷铁。中间砂芯用石灰石砂制作,并刷一遍涂料。采用“快- 慢” 的浇注方法,浇注结束时浇包剩余钢液从冒口处注入铸件型腔内。 2. 工艺改进前的实施效果 ( 1) 由于铸件四周的壁厚较大,在钢液长时间的高温浸蚀作用下,170mm 中心孔被烧结死。 3. 铸件改进后工艺 图2 所示为铸件改进后的工艺,主要采取以下工艺措施: ( 1) 内浇道分两层阶梯引入钢液,上层内浇道直接从冒口处引入,上下两层内浇道距离约为300mm。 4. 工艺改进后的实施效果 ( 1) 清理后的铸件表面质量良好,没有发现胀砂、夹砂、夹渣、气孔和粘砂等铸造缺陷。 5. 结语 经上述工艺改进后,没有出现任何铸造缺陷,铸件质量得到了提高,降低了生产成本。由于冒口尺寸的减少,所以每个铸件产品可节省钢液300kg 以上,产品清理后不需进行任何修复,节省了大量的修补费用。此磁轭铸件工艺措施的改进,特别是中间砂芯排气孔和底部“十字形” 排气道的设置,内、外冷铁的配合使用,以及顶部冒口的形状扩大等工艺措施的应用,不但提高产品质量,降低了生产成本,而且取得显著的经济效益,为同类产品的生产提供了一个很好的范例。 上一篇:铸造技术在向何处进展? 下一篇:在普通电火花成形机上加工斜齿轮模具型腔 改进 防止 缺陷 工艺 底部 冷铁 排气 设置 铸造 改进 防止 缺陷 工艺 底部 冷铁 排气 设置 铸造 |