例一、10mm 铰刀淬火层为什么硬度低?
1. 问题的提示
( 1) 某年3 月下旬,热处理淬火一批铰刀( 998件) ,材料为9Si Cr ,成品规格为10 mm,留磨量0. 3 mm,热处理要求硬度为63 ~66HRC。经过正常的工艺淬火后,硬度低。后来又把淬火温度提高到885 ℃,刃部和柄部的外圆部分硬度仍不合格,经多次试验,生产任务无法完成。
( 2) 同年6 月,又转来10mm 铰刀966 件。试淬其中两件,硬度仅达到53HRC,仍不合格。用原材料光棒试淬,硬度也不合格。
2. 原因分析
( 1) 查原材料来源 该批9SiCr 材料由东北某钢厂供应,规格11mm,交货状态为冷拔11 级并光亮退火,共20 捆,总重量2. 68t 。
( 2) 钢材的化学成分 剥层分析,即将在制品10. 3 ~10. 1mm 车成金属削进行化学分析,结果表层含碳量不合格( 见表1) 。

( 3) 本批材料单边总脱碳层厚度( mm) 9SiCr 材料单边总脱碳层( 铁素体+ 过渡层) 厚度,GB 1299 —1985 规定不大于0. 42 mm,钢厂的合格证为0. 08 mm,用户的金相分析报告为0. 45 ~0. 65 mm,金相照片为0. 6mm,可判断该批材料总脱碳层厚度不合格。
( 4) 淬火硬度试验 淬火硬度试验共选三种工艺方案,每个工艺方案选5 件铰刀进行硬度测试,取其平均值,其结果见表2 。

从表2 可看出,铰刀刃部磨到9. 3mm 处、方尾处、心部三种工艺试验的硬度全部合格,其余铰刀表面硬度都不合格。
( 5) 金相分析 图1 为原料脱碳组织。表面全脱碳层为: 白色为铁素体,厚度为0. 20mm; 中部部分脱碳层为: 白色铁素体+ 片状珠光体+ 球状珠光体,厚度为0. 40 mm; 心部未脱碳区为: 三级球状珠光体正常组织。
图2 为淬火组织。表面全脱碳层为: 白色为铁素体,淬火硬度极低; 中部部分脱碳层为: 低碳马氏体+碳化物+ 残留奥氏体。心部未脱碳区为: 淬火马氏体+粒状碳化物+ 残留奥氏体。

通过上述分析试验,该批11mm 的9Si Cr 材料表面含碳量、脱碳层厚度、淬火硬度和金相组织均不合格。
3. 处理办法
( 1) 该批原材料表面质量不合格,由采购人员与钢厂联系处理。
( 2) 对于已下料的在制品,磨掉脱碳层,改为小规格产品使用。
( 3) 已淬火无法挽救的产品,按原材料表面不合格报废处理。
4. 改进措施
( 1) 进一步修订金属材料进厂复验企业标准。
( 2) 提高化学分析、金相分析人员的业务水平。
( 3) 要严格防止热处理过程的氧化脱碳。
例二、长方形基础板为什么渗碳、淬火后长度方向尺寸缩小了?
1. 问题的提出
长方形基础板是组合夹具中的基础件,其外形尺寸为长360mm×宽180mm×厚60mm。在上平面横向铣有2 道“T” 形槽,纵向铣有5 道“T” 形槽。该产品用20Cr 材料制成,在渗碳和淬火工序之前,其机械加工留磨量为0. 7 ~0. 8mm。有12 件长方形基础板经过渗碳、淬火后,其中2 件长度方向已无磨量,其余10 件磨量仅留下0. 2 ~0. 4mm。检查宽度尺寸缩小的很少,几乎保持着原机械加工尺寸。为什么长度方向尺寸缩小了呢? 是哪道工序造成的呢?
2. 原因分析
( 1) 为分析原因,我们分别对渗碳后和淬火后的尺寸进行了详细的测量、记录,这两道工序的尺寸基本相同,说明渗碳后尺寸已经缩小了,再用不同的方向装炉,无多大变化,看来和零件本身自重关系不大。
( 2) 调查锻造工序。锻造工序写明,锻造成形达到锻造尺寸要求并进行正火。实际情况是,当时本厂锻工锻锤因检修停工,该批产品被送外厂协作完成。协作厂家只完成锻造成形,并未进行正火处理。外协人员因缺乏经验,将该批锻件拉回厂后直接转入机械加工车间进行加工,故未进行正火处理。机械加工完毕后就转入热处理车间进行渗碳、淬火,结果长度方向尺寸缩小了。
分析原因,初步认为是由于锻造毛坯没有经过正火工序而造成的。因为长方形基础板这样的零件,锻造时要进行拔长,金属会沿着拔长的方向被拉长,产生拉应力, 形成纤维组织流线。正火的目的就是为了细化晶粒,消除内应力,为下一步热处理准备良好的组织,所以对未进行正火的基础板,在渗碳时进行加热、保温,锻造应力被消除,长度方向产生收缩,尺寸明显缩小。

