RSS

热处理加工技术的应用实例

发布时间:2008-03-19 关键字: 实例 技术 加工 处理 表面 硬度 冷却 分级

    ( 3) 把未进行正火的锻造毛坯,按正常正火工艺进行正火,机械加工工序不变,这批经过正火的基础板在渗碳前做好测量并编号详细记录,渗碳后按编号测量,结果尺寸缩小量均在0. 2mm 之内,经淬火、精磨全部合格。试验证明,尺寸缩小是由于未进行正火工序而造成的。

    3. 改进方法

    ( 1) 把锻造工艺的锻造工序与正火工序分成两道工序,分别填写并进行检验、盖章。

    ( 2) 把外协锻件毛坯全部进行正火处理。生产实践证明,决不能忽视正火、退火工序,凡是进行正火工序的工件均未发生长度缩小的现象。

    例三、白钢刀夏季回火后为什么常常产生硬度偏低现象?

    1. 问题的提出

    白钢刀又称车刀,用高速钢制作,其成品硬度要求≥63HRC。按正常的工艺进行淬火、回火,在冬季回火组织充分( 见图3) ,其组织是回火马氏体、碳化物及少量残留奥氏体。回火马氏体呈黑色,奥氏体晶界已被遮盖,白点为碳化物。回火后的硬度可达64HRC 以上。但是在夏天,尤其是三伏天用同样的工艺进行淬火、回火,往往出现回火不足,硬度有时低于63HRC。

 

    2. 原因分析

    高速钢回火温度一般为550 ~570 ℃,回火三次,每次1h,各种合金碳化物从固溶体中呈细小分散状态析出,而不易聚集,产生“弥散硬化” 现象,从而提高了硬度; 另一方面,高速钢淬火后存在20% ~25 %的残留奥氏体,在回火冷却时,残留奥氏体转变为二次马氏体,这就是钢的回火硬度升高的原因,人们称它为“二次硬化” 现象。在冬季天气冷,室温低,冷速快,回火充分,硬度偏高。在夏季尤其是三伏天车间温度高,冷速慢。特别是大批量生产,装桶回火时,冷却速度就更慢了。当整桶白钢刀冷不到室温,就急忙进行下次回火,这样就使残留奥氏体向马氏体转变不充分,从金相组织检查有回火不充分现象,从硬度测试结果看,有时低于 63HRC。

    3. 预防措施

    ( 1) 装桶回火时不要装得太满太实,桶中间要空起来。

    ( 2) 夏季可用吹风机吹,以加快冷却速度。

    ( 3) 将回火后的白钢刀倒在地面上,分散快冷。晚上回火后可用小车推出室外,快速冷却。

    ( 4) 白钢刀冷到室温后再进行下一次回火。通过上述措施的改进,质量在夏季也稳定了。

    例四、高速钢分级淬火炉为什么熔点越来越高?

    1. 问题的提出

    高速钢热处理广泛使用分级淬火。分级淬火炉的盐浴配比是: 50 %BaCl 2 + 30%KCl + 20%NaCl 。新配的盐浴熔点为560 ℃,工艺规定分级淬火的温度范围一般为580 ~620 ℃。但在生产的实践过程中,随着盐浴使用时间的延长,分级炉盐浴的熔点不断提高,有时竞高达700 ℃左右。据有关试验证明:随着分级淬火温度的提高,在晶界析出碳化物颗粒就会增多,奥氏体合金成份降低,钢的冲击韧性明显下降,硬度和红硬性降低,对刀具寿命有不良的影响,所以分级炉温度一般控制在600 ℃左右。是什么原因引起分级炉熔点提高呢?

    2. 原因分析

    ( 1) 从生产现场来看,装满工件的淬火夹具从高温加热炉中提出,放入分级冷却炉时,因高温加热炉的成分是100 %氯化钡,所以把熔点高的氯化钡不断地带入到分级炉中,自然就会增加分级炉中的氯化钡成分。同时从分级炉中提出工件空冷时,又把分级炉中低熔点的熔盐带出来,这样就改变了分级炉内原配方的成分,最终使分级炉熔点越来越高。

    ( 2) 从化学分析结果来看,当熔点升到700 ℃ 时,盐浴分析的结果是: BaCl 275. 4 % + KCl14. 7% +NaCl9. 9 %。这说明分级炉盐浴熔点升高的主要原因是,熔点为960 ℃的氯化钡含量增高了,熔点为773 ℃的氯化钾和熔点为808 ℃的氯化钠含量都降低了。根据化验结果,我们调整了氯化钾和氯化钠的含量,分级炉的熔点又降低到580 ℃左右。

    ( 3) 查氯化钾的技术条件,一般氯化钾中含有5 %左右的氯化钠,这也会影响到盐浴成分的变化。

    3. 预防措施

    ( 1) 淬火时注意操作方法,尽量使高温氯化钡盐少带入到分级炉中。

    ( 2) 定期化验分级炉盐浴成分,并根据化验结果调整盐浴成分。

    ( 3) 坚持用热电偶测量温度,发现温度升高后,及时化验并调整。

    ( 4) 每班在下班前要彻底捞渣。

    例五、导套渗碳淬火后为什么会产生软点?

    1. 问题的产生

最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册

外部连接